本文结合山东夏津当地吐司食品工厂改造实例,客观讲解烘焙企业更换螺旋冷却塔前后的生产变化。该厂原有摊凉模式人工密集、周转架车占用空间大、车间场地紧张,经过实地勘测之后选用 150 米螺旋冷却塔,采用低进高出布局,后端衔接理料线和自动包装机,优化生产流程,切实减少人工投入、缩减仓储占地,每年节约综合开支 20 多万元,为鲁西地区同类吐司加工厂升级改造提供参考经验。
一、项目改造前原有生产痛点
这家位于山东夏津的食品加工厂,吐司面包产能稳定在每小时 500 千克。改造之前一直沿用传统摊凉架车冷却模式,日常生产中长期面临 4 项现实难题:
人工投入多,人力成本居高不下
面包从隧道炉出炉之后,员工要把吐司逐个摆放到周转架车,冷却完成后再人工分拣脱模,前期摆坯、中期转运、后期整理脱模一共配置 6 名工作人员。近几年山东地区用工成本逐年上涨,人员流动性大,早晚两班排班压力大,经常出现招工难问题。
周转架车数量多,车间空间被大量占用
为匹配时产 500‑kg 吐司的冷却时间,工厂常备 50 台面包架车。架车摆放、通行预留通道占用大量车间平面区域,仅摊凉区域就占用 100㎡生产面积,车间内部拥挤,物料通行路线混乱,车间规划很难再进行产能扩充。
摊凉效果不稳定,产品品质参差不齐
架车摊凉属于开放式冷却,车间夏季温度偏高,吐司冷却快慢不一致,部分面包内部散热缓慢,后期容易出现芯部温度偏高;同时开放式环境容易落入灰尘,增加食品安全管控压力。
脱模之后还要二次转运,流程繁琐
面包冷却结束,工人推着架车集中搬运至包装区域,转运过程耗时费力,前后工序衔接松散,整体生产节奏很难提速。
二、设备选型确定:150 米螺旋冷却塔搭配低进高出布局
厂家技术人员实地勘测车间尺寸,结合吐司产品特性和后期自动化规划,确定设备配置方案:
冷却行程选定 150 米
结合吐司面包适宜冷却时长 45 分钟、时产 500kg 的产能需求,确定 150 米有效冷却长度。设备内部风道采用下进风上出风对流模式,冷却风速合理把控,既能释放吐司内部余热,又可以避免面包表皮风干发硬,成品内外温差控制在行业合理区间,提升吐司口感以及货架期。
采用低进高出结构,兼顾现状与后期自动化
进料口位置和原有隧道炉出料高度对齐,出炉吐司平稳送入螺旋塔网带;虽然前期脱模环节依旧保留人工操作,但设备出料端抬高,直接对接理料线与包装机。吐司冷却完成之后自动输送至理料工位,员工就近完成脱模作业,脱模结束直接进入包装环节,省去来回搬运架车的步骤。
整机机架选用 304 食品级不锈钢材质,密闭式塔体结构,减少灰尘蚊虫进入,符合食品 SC 生产要求;变频控制系统可以和隧道炉速度联动,出料速度跟随炉体出料节奏,不会出现面包堆积问题。
三、项目落地之后取得的实际改善成果
1. 精简工作人员 6 名,大幅降低人工成本
改造完成之后,整条冷却‑理料‑包装流水线只安排少量员工巡检脱模即可,原来负责摆放、转运、推车的 6 名员工调配到和面、整形等岗位。省去多名一线操作工的薪资、社保、食宿支出,有效缓解食品工厂招工难问题。
2. 淘汰 50 个周转架车,释放 100㎡车间可用面积
原来用于存放吐司的 50 台架车全部停用,摊凉区 100㎡闲置空间释放出来。企业把腾出来的区域用来增加原料存放区或者规划后期新品生产线,在不扩建厂房的条件下提升车间利用率。
3. 生产流程简化,品质稳定性提升
由原来出炉‑上架‑推车‑静置‑再转运‑脱模‑包装,简化为出炉‑螺旋冷却‑理料‑包装。全程密闭环境冷却,吐司降温均匀,次品率有所下降;产线连贯顺畅,避免人工来回搬运造成面包磕碰变形。
4. 综合核算,一年节省开支 20 余万元
综合人工薪酬支出减少、架车购置维护费用降低、车间场地价值释放、次品损耗下降等多个维度进行测算,除去设备日常少量电费和维保费用之后,全年节约各项开支 20 多万元。按照设备多年使用寿命来看,长期降本效益十分可观。
四、案例总结,给山东烘焙工厂的选型启示
针对时产 400‑600kg 的吐司生产线,150 米冷却行程适配性较强;如果后期计划全面自动化,优先选择低进高出布局,方便后端对接理料设备。
很多鲁西地区老旧食品车间平面空间紧张,放弃传统架车摊凉改用螺旋冷却塔,是性价比很高的升级方式,既省人工又节省场地;就算现阶段还需要少量人工脱模,也能大幅度精简人员配置。
螺旋冷却塔选型不能只看价格,一定要结合自身时产、产品品类、隧道炉高度、后期自动化规划整体考量,前期做好现场勘测,设备和原有产线匹配到位,才可以真正实现降本增效。